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長慶油田采油一廠提質(zhì)增效再交優(yōu)異答卷
2022年01月07日 18:39
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  2021年,面對生產(chǎn)成本逐年緊縮、開發(fā)建設(shè)成本缺口較大、老油田新增因素不斷增多的經(jīng)營壓力,如何堵住成本支出“出血點(diǎn)”,讓油田高質(zhì)量發(fā)展“有戲可唱”?長慶油田采油一廠直擊提質(zhì)增效的“靶點(diǎn)”,明確“控成本、降投資、穩(wěn)增長、提效益”的工作思路,拳拳重?fù)簟⒂埠诉B連,穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營管理高質(zhì)量發(fā)展,截止目前,降投控本1.33億元,完成公司下達(dá)目標(biāo)的121%。

  生產(chǎn)經(jīng)營一體化,是長慶油田采油一廠把錢花在刀刃上的重要舉措。面對油田老、基礎(chǔ)設(shè)施老、隊伍結(jié)構(gòu)老,單井?dāng)?shù)目多的“三老一多”現(xiàn)狀,該廠把提質(zhì)增效作為油田發(fā)展的“一把手”工程來抓,堅持從生產(chǎn)實際出發(fā),明確了“3344”工作主線,制定工作目標(biāo),健全責(zé)任體系,配套考核辦法,扎實推進(jìn)提質(zhì)增效專項行動和生產(chǎn)經(jīng)營一體化對標(biāo),確保員工薪酬不降、生產(chǎn)任務(wù)不降、隊伍士氣不降。

  “該花的一分不省,不該花的一分不動”,該廠按照“管業(yè)務(wù)必須管成本”的思路,健全“降本+預(yù)算”雙捆綁機(jī)制,將全年提質(zhì)增效目標(biāo)橫向分解至機(jī)關(guān)科室,縱向分解至作業(yè)區(qū)和中心站,做到人人頭上有指標(biāo)、人人肩上扛責(zé)任,“不在預(yù)算范圍內(nèi)的不做、無效低效益的項目不做、沒有質(zhì)量安全保障的不做”的思想共識在油區(qū)落地生根。通過“周跟蹤、月通報、季評價、年總結(jié)”的工作機(jī)制,讓各級管理人員成為“大掌柜”,統(tǒng)籌兼顧考慮生產(chǎn)經(jīng)營工作,在摸清楚哪里能“瘦”,哪里能“補(bǔ)”的基礎(chǔ)上,推動黨建生產(chǎn)經(jīng)營一體化再提升,原油生產(chǎn)質(zhì)量效益再提升、科技創(chuàng)效水平再提升、質(zhì)量安全合規(guī)管理再提升。今年以來,該廠“量體裁衣”制訂降控方案,明確了13類71項降控措施,通過對主干費(fèi)用、非生產(chǎn)性支出、優(yōu)勢領(lǐng)域和其他費(fèi)用四個硬壓減,既立足于精,又實踐于細(xì),將提質(zhì)增效工作貫穿到了生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。

  成本管控上既要“西瓜”也要“芝麻”,該廠通過降低折耗率、資產(chǎn)輕量化兩把利劍實施技術(shù)降本、管理創(chuàng)效,實現(xiàn)了成本管理“量變”到“質(zhì)變”。從電費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、井下作業(yè)費(fèi)、材料費(fèi)、維護(hù)修理費(fèi)、業(yè)務(wù)外包費(fèi)等20項費(fèi)用中對成本“瘦身”,在修舊利廢、優(yōu)化井場組合、油田產(chǎn)建效益、數(shù)字化運(yùn)維上對管理“塑形”。各作業(yè)區(qū)在電費(fèi)的降控上,從注水系統(tǒng)優(yōu)化、節(jié)能設(shè)備優(yōu)化及農(nóng)電治理等七個方面實施節(jié)電措施,采取油井間開、抽油機(jī)調(diào)平衡、周期注水、清理農(nóng)用電等各種辦法控制“電老虎”,完成計劃控降指標(biāo)的117.3%。對噸油運(yùn)輸費(fèi)較高的基層單位,業(yè)務(wù)主管部門對“差等生”補(bǔ)課上門,結(jié)合產(chǎn)建部署完善地面管網(wǎng),優(yōu)化車輛配置,加快拉油點(diǎn)改造實施。對材料費(fèi)噸油單耗高于全廠平均水平的單位,專業(yè)技術(shù)部門以問題為導(dǎo)向在設(shè)備再制造再利用、科學(xué)壓控化學(xué)藥品等措施上精準(zhǔn)施策,把降控成果實實在在體現(xiàn)在“真金白銀”上。

  為了全員、全要素、全過程抓好成本降控,該廠以健全完善成本管控體系和激勵機(jī)制為抓手,做到指標(biāo)落地、責(zé)任到人、措施到位。為了激發(fā)基層活力和動力,合理擴(kuò)大基層單位經(jīng)營自主權(quán),支持各單位開展管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新,自主實施提質(zhì)增效項目,激發(fā)全員工作熱情,全年累計修復(fù)利用各類設(shè)備1475臺,減少成本590.35萬元,修復(fù)油管12.94萬米,創(chuàng)效640.53萬元。通過在每一張紙、每一度電、每一根油管、每一份藥劑上“錙銖必較”,成就了提質(zhì)增效的“大文章”。

  如何找到效益和產(chǎn)量之間的最佳平衡,為了達(dá)到增效目的,采油一廠將開源節(jié)流的觸角延伸到了技術(shù)領(lǐng)域。2021年,該廠堅持經(jīng)營油藏的理念,通過技術(shù)創(chuàng)新和管理提升,不斷破除制約高質(zhì)量發(fā)展的各類技術(shù)難題。從儲層特征、開發(fā)動態(tài)、壓力保持、注采關(guān)系等方面深入研究油藏變化規(guī)律,結(jié)合成本構(gòu)成要素,細(xì)化單井經(jīng)濟(jì)效益評價體系,建立了“四線五類”評價模式,先后對8444口采油井開展單井經(jīng)濟(jì)效益評價,關(guān)停拉油點(diǎn)49座,全年實現(xiàn)提質(zhì)增效2236萬元,拉動全廠噸油成本降低9.8元/噸,成為強(qiáng)化技術(shù)支撐給出的效益“答卷”。

  安塞油田歷經(jīng)40年持續(xù)上產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),目前發(fā)展遇到了前所未有的困難,資源、技術(shù)、井筒、地面、安全環(huán)保等問題日益突出,這些將是現(xiàn)階段乃至今后要持續(xù)攻關(guān)和解決的問題。針對加密井鉆井受限、長停井低產(chǎn)井增多等實際情況,以“提高單產(chǎn)、突出效益”為主線,重點(diǎn)從優(yōu)化選井布井、優(yōu)化鉆井工藝、精細(xì)儲層改造三方面進(jìn)行攻關(guān)實驗。“打一口常規(guī)井,按1500米井深計算,需要近250萬元。而對老井‘開窗側(cè)鉆’,費(fèi)用只需157萬元! 采油工藝研究所增產(chǎn)技術(shù)室主任鐘智勇告訴筆者,在老井上進(jìn)行二次鉆探,比新鉆井少一半多的成本,這筆賬相當(dāng)劃算。同時,把改革創(chuàng)新作為推動提質(zhì)增效的“關(guān)鍵一招”,優(yōu)化中心站改革,同步推進(jìn)“兩冊”建設(shè)應(yīng)用,縮短了管理層級,提高了勞動效率。(長慶油田 劉瑩)

【編輯:阿琳娜】

長慶油田采油一廠提質(zhì)增效再交優(yōu)異答卷

2022年01月07日 18:39 來源 中新網(wǎng)陜西

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